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    锅炉节能减排技改方案:通过二次风改造调节实现锅炉充分燃烧

    发布时间:2019/01/29 点击量:0
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    垃圾CFB锅炉作为垃圾发电厂的炉型之一,拥有很多的优点,但也存在着排渣困难、难以实现CO达标排放等问题。但是在实际锅炉节能减排改造方案中,通过合理的二次风配比,不仅有助于实现烟气CO的达标排放,也可以有效降低掺煤比。因此,通过二次风的改造来实现锅炉的充分燃烧,是一种投资费用较少的解决方法。

    下面我们通过对某垃圾CFB锅炉的技改经验总结,通过二次风改造调节实现锅炉充分燃烧的解决思路。

    国内某垃圾电厂一期装机规模为 2×400 吨/日垃圾焚烧锅炉+2×12MW 汽轮发电机组,锅炉采用异重流化床燃烧方式和高温分离器循环返料的燃烧系统,该系统由炉膛、物料分离收集器和返料器三部分组成。炉膛由膜式水冷壁组成,下部是密相区,是一个下小上大的倒锥形流化燃烧段结构。底部为水冷布风板,布风板尺寸为1.57×6.17m;炉膛上部为稀相区,炉膛断面扩展到 4.03×6.33m。给料口、二次风口均布置在密相区内。设计 1 个垃圾给料口、3 个辅助燃料口(煤、油页岩),入口均布置在水冷壁前墙;二次风口分 3 层布置,共 12 个,分别布置在左右两侧水冷壁。

    在实际运行中,锅炉运行存在的主要问题包括:锅炉并没有掺烧油页岩,入炉垃圾的热值在950Kcal/Kg 左右,入炉煤的热值在 4500Kcal/Kg 左右,故实际使用燃料与设计偏差较大。经过不断的技术改进,锅炉运行中存在的问题基本得到解决,但仍存在着燃烧不充分、CO排放超标等问题。

    针对锅炉燃烧不充分,CO 排放超标的问题,从炉膛温度、垃圾质量、二次风的扰动三个方面进行分析,最终认为应该是二次风口的布置不当是主要原因。该型锅炉垃圾给料口布置在锅炉前墙中央,燃烧中心在炉膛中央的密相区,二次风口布置在锅炉左右侧墙,距离炉膛中心大于 3m,二次风穿透物料层到达炉膛中央是有难度的。如此推测,二次风上部的密相区中央应该处于缺氧燃烧状态。

    通过二次风改造调节实现锅炉充分燃烧的改造方案

    确定二次风口布置不当是锅炉未能充分燃烧的主要原因后,制订了如下改造方案:

    1、在前后墙水冷壁共增加 14 个二次风口,分四层布置。此布置的二次风口距炉膛中心为 1~2 米,与原布置相比,新布置的二次风射流遇到的阻力会大幅减少。

    2、改变二次风喷口及射入炉膛的角度,加强二次风的扰动、掺混的力度。

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