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    烟气脱硫废水处理装置COD不能达标排放原因及改进措施分析

    发布时间:2018/05/09 点击量:0
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      湿法脱硫工艺是目前市场上应用最广泛的烟气脱硫工艺。然而在湿法脱硫工艺中,不可避免地要产生一定数量的废水。如何处理烟气脱硫中产生的废水是企业面临的一个问题。

      中石化某公司280万吨/年重油催化裂化装置烟气除尘脱硫脱硝改造项目采用过滤+浓缩脱水+氧化处理脱硫废水工艺,由综合塔浆液循环泵送来的废水送入三台胀鼓式过滤器,颗粒物在胀鼓式过滤器内经膜分离,上清液进入氧化罐用空气氧化,降低其中的COD,氧化处理后达标废水进入排液池,由排液泵外排。胀鼓过滤器可将废水浓缩至3%-8%,然后进入渣浆浓缩缓冲罐沉降浓缩至含固量15%-30%,产生的污泥进入真空带式过滤机,经过进一步浓缩脱水后,产生的废液进入浆液缓冲池,产生的泥饼外运。

      此重油催化裂化装置烟气除尘脱硫脱硝改造装置满足GB31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》的要求。但脱硫外排废水经废水处理单元氧化处理后COD不能达标排放,经分析烟气脱硫废水处理装置COD不能达标排放原因如下:

      在催化湿法烟气脱硫过程中的废水来源于吸收塔排放水,废水中含有的杂质主要包括悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属,会产生较高的COD,在废水处理单元不能处理合格达标排放,可能存在以下原因:

      (1)废水在氧化罐停留时间不够,脱硫废水中的亚硫酸盐在氧化罐内未经充分氧化;

      (2)氧化空气进入三个氧化罐时分布不匹配,致使氧化罐废气排放管带水串入后面的氧化罐造成COD超标;

      (3)絮凝剂加注量未找到最佳点,导致返胀鼓过滤器的脱硫废水中的微小颗粒物不能凝聚成大颗粒而沉积。致使大量悬浮物和催化剂颗粒带入氧化罐,影响氧化效果,真空带式脱水机不能正常出泥;

      (4)通过化验分析,废水中有部分有机物存在,常规的空气氧化法不能将其氧化,从而影响COD的测量结果。

      烟气脱硫废水处理装置改进措施:

      (1)利用胀鼓过滤器返综合塔流程,将部分浆液返回综合塔,减少浆液至胀鼓过滤器的流量,废水流量降低后延长了在氧化罐内停留时间,由原来的7分钟增加到11分钟,增强氧化效果;

      (2)调整三个氧化罐的氧化风分配,使废气出口管线不带水;

      (3)将胀鼓过滤器反冲洗时间固定,放水时间延长,有利于冲洗彻底;

      (4)絮凝剂在整个废水处理过程中起到非常关键的作用,它的加注量直接影响了胀鼓过滤器的运行和后面氧化罐的处理能力。为找到最佳加注量通过近两个月的试验调整,找到了最佳加注量为70L/h(由于前期在调整絮凝剂加注量时对胀鼓过滤器影响较大造成了堵塞,更换了胀鼓滤袋)。真空带式脱水机出泥正常后废水中的COD开始呈下降趋势,再通过氧化罐的配合调整,外排废水COD已能合格达标排放,见表2。

      (5)根据化验分析结果,脱硫废水中的有机物是催化再生烟气中带过来的,常规的空气氧化法不能将其氧化。实验证明通过提高前面的余热锅炉焚烧炉膛温度的方法,将烟气中的有机物在余热锅炉炉膛内烧尽,再配合絮凝剂加注量的调整,废水中的COD呈明显下降趋势。

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